核心提示:針對復雜產(chǎn)品汽車變速箱側蓋,利用模流分析技術優(yōu)化澆注系統(tǒng)設計,通過采用模具表面拋丸處理、增加Cu含量、改進型芯針設計和冷卻系統(tǒng)設計、應用模具倒扣工藝,提高了模具表面強度和產(chǎn)品硬度,解決了鋁合金產(chǎn)品彎曲、縮孔及變形等問題,使產(chǎn)品的壓鑄合格率由70%提升到95%以上。
汽車變速箱鋁合金側蓋壓鑄缺陷分析與工藝改進
廣東鴻圖科技股份有限公司 ;通用汽車中國有限公司
廣東鴻圖科技股份有限公司 ;通用汽車中國有限公司
周海軍 曾愷 江永河 常移遷
我公司生產(chǎn)的變速箱側蓋,材料是ADC12,輪廓尺寸為395mm*328mm*99mm,最小壁厚為2mm,產(chǎn)品質量為3.3KG。內(nèi)部品質要求符合ASTME505標準,鋁合金氣(縮)孔等級1。表面品質要求產(chǎn)品毛坯表面不允許有鑄點、飛邊、毛刺。加工尺寸精度要求壓鑄毛坯平面度小于0.5mm。氣密性要求產(chǎn)品內(nèi)腔在70KPA的空氣壓力下,泄漏量小于4.64.6量小于0.81ml/min。該產(chǎn)品年產(chǎn)量為50萬件。
1 原生產(chǎn)工藝及品質狀況
1.1 原生產(chǎn)工藝
1.1.1 壓鑄機型選擇
由于鑄件投影面積為1526cm2,選擇13500KN壓鑄機。
1.1.2 模具設計工藝參數(shù)
壓室直徑為100mm,內(nèi)澆口截面積為5,43cm2充滿度為40%。
1.1.3 澆注系統(tǒng)設計
澆注系統(tǒng)采用 梳形設計,制定了兩個方案,通過模流分析確定最優(yōu)方案,分別見圖1和圖2。
鑄件帶澆注系統(tǒng)實物見圖3。
圖 2 方案2
1.1.4 模具表面拋丸處理
變速箱側蓋清潔度要求很高,產(chǎn)品整體雜質顆粒質量要求小于1.84mg,油道雜質顆粒質量要求小于0.34mg,為此,鑄造毛坯表面不允許有鑄點.而模具壓鑄一定數(shù)量后,由于反復冷熱循環(huán)、鋁液沖蝕,很容易發(fā)生龜裂,產(chǎn)生鑄點.為此模具型腔表面采用拋丸處理,強化表面品質,推遲龜裂發(fā)生的時間。
1.1.5 壓鑄工藝參數(shù)
低速壓射為0.35m/s,高速壓射為4.5m/s,高速距離為500mm, 增壓比壓為30MPa,增壓距離為640mm,澆注溫度為(665±10)℃。
1.2存在的問題
產(chǎn)品進行批量試生產(chǎn)時,產(chǎn)品硬度不良率為100%,其他缺陷導致廢品率高達30%,具體情況如下:①產(chǎn)品壓鑄完成20h后,解剖指定位置4處,測量截面的硬度(HRB),要求大于40,實際測量數(shù)據(jù)為25~50,不能滿足技術要求,在設備高溫運轉狀態(tài)下,可能會影響使用功能。硬度測量位置見圖4。②產(chǎn)品油道1型芯針彎曲,表面粘鋁拉傷,導致產(chǎn)品孔偏,尺寸超差,不良率為20%。③產(chǎn)品壓鑄變形嚴重,要求毛坯平面度為0.5mm,實際為0.77,導致產(chǎn)品黑皮殘留,不良率為5%。④產(chǎn)品油道1和油道2交叉位置有縮孔,直徑約為3mm,導致產(chǎn)品泄漏,不良率為3%。
針對上述問題進行分析,認為:
①ADC12的Cu含量要求為1.5%~3.5%,我公司變速箱側蓋的Cu含量為1.65%左右,國外同一規(guī)格產(chǎn)品的的Cu含量在2.3%左右,其截面硬度(HRB)可以保證大于40。
②零件的油道型芯針直徑為16mm,長度為259mm,小端脫模斜度僅為0.38°,冷卻困難,壓鑄過程中容易受到鋁液的沖擊,產(chǎn)生過熱變形彎曲。
③由于產(chǎn)品動模軸承孔1位置包緊力小,定模對應位置包緊力大,導致產(chǎn)品脫模時,受拉而局部變形。
④由于該處屬于油道1和油道2的交叉重疊位置,局部壁厚很厚,是壓鑄過程中的熱節(jié),最后凝固,產(chǎn)生縮孔。
2 工藝改進
2.1 增加Cu含量 , 提高產(chǎn)品硬度
表1為Cu含量與產(chǎn)品硬度對應關系的具體數(shù)據(jù)。
表1Cu 含量與產(chǎn)品硬度對應關系的試驗數(shù)據(jù)
試驗發(fā)現(xiàn)隨著Cu含量的增加, 產(chǎn)品硬度也相應增加。 當Cu含 量 為2.1% ~3.5% 時, 產(chǎn)品硬度 (HRB)可以滿足40以上的技術要求。
2.2 改進型芯針的設計,防止彎曲變形
為了避免該缺陷,型芯針內(nèi)部設計6mm的冷卻水道,加強型芯針的冷卻;設計型芯針和滑塊配合段直徑為16mm,長度為40mm,防止鋁屑進入型芯針套導致斷針;設計型芯針和滑塊配合段后部直徑為15mm,針套有單邊0.5mm的間隙,長度為285mm,在型芯針受力變形時,有間隙可以隨動,防止型芯針卡死后彎曲變形。采用該工藝后,型芯針沒有發(fā)生彎曲變形,鑄孔表面品質良好,沒有粘鋁拉傷缺陷。因彎曲變形導致的廢品率由20%降低到0。型芯針設計見圖5。
2.3 采用模具局部倒扣結構,防止受拉變形
在產(chǎn)品動模軸承孔1位置采用寬2mm、深0.3mm的倒扣,增加動模局部的包緊力,使產(chǎn)品脫模時不會受拉變形。該工藝實施后,產(chǎn)品受拉變形降到0.5mm以下,因產(chǎn)品受拉變形導致的廢品率由5%降低到0.5%。
2.4 點冷改為直冷,減小縮孔直徑
原產(chǎn)生縮孔的位置設計有點冷,但是冷卻強度不足,通過修模,把點冷改為直冷,有效地減少了縮孔缺陷, 使縮孔直徑由3mm降 到1mm以 下, 產(chǎn)品泄漏比例由3% 降低到0.5% 。
3 結語
通過上述工藝改進, 成 功 地解決了產(chǎn)品的硬度不足、 型芯針彎曲 、 產(chǎn)品受拉變形和縮孔問題, 使壓鑄變速箱側蓋產(chǎn)品的合格率達到95% 以上。